闭式冷端系统最佳经济真空确定方法

来源 :全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十九届年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dongxiaohu123
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目前冷端系统最佳经济真空的确定方法本质上只适用于无冷却塔的开式系统,这只是众多火力发电机组中占比较小的一部分.自然通风逆流湿式冷却塔是大型热力发电厂(包括核电)冷端系统采用的冷却塔的主流形式。此种冷却塔实际工作中存在两个平衡关系:热力平衡与空气动力平衡。目前通用的冷端系统凝汽器经济真空的确定方法由于假设循环水量变化时凝汽器入口水温保持不变,本质上只是开式循环水系统的处理方法;针对闭式循环水系统,由于有冷却塔与凝汽器的祸合作用,使得假设条件不成立,因此这种经济真空的确定方法不能直接运用于闭式循环水系统,实例计算表明这将引起工程上无法接受的误差;针对闭式循环水系统,通过建立自然通风冷却塔计算模型,之后与凝汽器变工况模型进行祸合后再进行系统动态计算,最终可以得到闭式循环水系统凝汽器经济真空的确定方法。
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