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生猪屠宰废水的水质特点是“三高”,即:高氨氮浓度、高有机物浓度、高悬浮物浓度。根据查阅资料和现场调查,目前国内外生猪屠宰废水的处理以生物法为主,辅以物理化学等预处理。这些方法或许能够将废水处理到达标排放,但从资源的回收利用、经济性、运行的稳定性以及污水站的卫生条件等方面考虑,目前的生猪屠宰废水处理工艺仍有改善的空间。本研究提出了“前置厌氧-混凝沉淀-A/O”联合工艺处理生猪屠宰废水的设想。该工艺相对于传统工艺的创新思路是前置产沼气回收能源。首先,生猪屠宰废水中含有大量的血污、油脂质、肉屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便等,有机物含量非常高,适合厌氧处理。其次,所产沼气可以用来取代柴油或煤烧热水烫猪毛(生猪屠宰的主要成本)。这样将为企业节省开支,带来经济效益。另外,采用前置厌氧产沼气工艺可取消“格栅”,栅渣(内脏杂物、肉屑等杂物)直接进入沼气池进行分解,消除了栅渣带来的卫生条件差的状况,并可省去栅渣外运处置费用。以东莞市大朗生猪定点屠宰厂废水处理工程为例,从设计要点、运行参数、启动过程、工艺运行特点、技术及经济指标等方面,总结了前置厌氧-混凝沉淀-A/O组合工艺处理生猪屠宰废水的技术特点和经济性。其设计流量为250m3/d,进水COD3400mg/L,BOD1600mg/L,氨氮240mg/L,SS1000mg/L。厌氧工艺采用CSTR反应器,其HRT取5d,COD去除率为65%,沼气的产量为平均800m3/d;A/O工艺的COD负荷为0.85kgCOD/m3·d,COD去除率为90%。生猪屠宰废水经该组合工艺处理后出水达到国家《肉类加工工业水污染排放标准》(GB13457-92)中的一级排放标准,产生的沼气能满足企业的使用需求。该工艺流程启动容易、运行稳定、处理效果好、沼气产生量大。工程总占地面积260m2,吨水总投资5666元,吨水运行成本1.27元,每年的沼气收益16.64万元。该组合工艺用于生猪屠宰废水处理不仅可做到资源的回收利用、节能减排,有一定的经济效益;还大大改善了厂区的卫生条件。