油田注水系统腐蚀率在线监测技术的应用

来源 :石油石化节能 | 被引量 : 0次 | 上传用户:clj7724383
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目前油田对注水系统的腐蚀监测主要采用人工挂片方式,监测周期长,不能实时反应腐蚀变化.通过电阻变化、电化学等方法发展起来腐蚀率在线监测技术已日臻成熟.华北油田2019年首次在油田注水系统实施了腐蚀率在线监测,经过2年的运行,该技术能提供准确及时的腐蚀率数据,辅以数据提取、分析技术,将腐蚀率监测和加药工作联动,实现精准加药,达到了控制腐蚀速率和减少药剂用量的双重目的.
其他文献
针对密集排列的聚合物微纳光纤间存在的串扰问题,文章提出采用时域有限差分方法分析两根相交的聚对苯二甲酸丙二醇酯微纳光纤的相交角度、直径、分离距离、偏振模态及波长对串扰的影响.仿真结果表明,串扰随相交角度和分离距离的增大而减小,通常从单模截止直径起,串扰随直径的减小而增大,直到达到一个最大值,然后随直径的减小而减小,X方向偏振模态时串扰较低,波长为1550 nm时串扰较低.仿真结果为构筑超紧凑结构复杂的光学器件和小型化集成光路提供了较好的指导意义和参考价值.
针对正交频分复用(OFDM)系统中,压缩采样匹配追踪(CoSaMP)算法在进行信道估计时选择原子更新残差过程中采用最小二乘(LS)估计忽略了噪声影响的问题,文章利用信道时域的稀疏性提出了一种改进的CoSaMP算法.首先利用Co-SaMP算法进行初始信道估计,然后再采用线性最小均方误差(LMMSE)算法对结果进行降噪处理,提高了估计精度.仿真结果表明,在OFDM系统中,改进的CoSaMP算法比传统CoSaMP算法具有更好的均方误差和误码率(BER)估计性能.
针对毫米波大规模多输入多输出(MIMO)系统在接收端使用高精度模/数转换器的成本和功耗高等问题,文章提出了一种采用1 bit量化器的信道估计算法.该算法首先根据量化后的接收信号计算条件期望估计量化前的接收信号,然后利用毫米波信道在角度域的稀疏性,使用正交匹配追踪算法,每次迭代选取与当前残差最大相关的原子进行最小二乘估计.为了提升算法的有效性,文章同时提出了每次迭代选取多个原子的解决方案.仿真结果表明,文章所提算法的平均归一化均方误差是期望最大(EM)算法的1/10,且每次迭代运行时间为EM算法的1/20,
油气田业务是中国石油主体盈利板块,能耗占比40%,碳排放占比37%.提高油气田业务能源利用效率、优化用能结构对于中石油实现节能低碳、清洁用能至关重要.通过对不同情境的分析,油气田业务实现碳达峰的基本路径逐渐明晰:坚持生产系统优化降低用能总量,统筹治理无效损耗,再利用清洁能源替代化石能源.
随着聚驱、三元复合驱等化学驱采油技术不断发展,分层注入井数逐年增多,单层注入量跨度降至10~50 m3/d.针对单层注入量较低的层段,原外壁流线型分压工具较难建立有效节流压差,无法精确控制层段注入量的问题,利用CAXA建立外壁流线型分压工具的物理模型,通过Fluent流体分析软件,对不同结构参数的外壁流线型分压工具的压力场、速度场、黏度场进行流固耦合有限元模拟仿真分析,结合综合平衡分析法,优选外壁流线型分压工具与外筒间距0.5 mm、前槽角45°、后槽角65°时效果最佳,在单层注入量10 m3/d时,节流
大庆油田经过40年开采已进入三次采油阶段,试验表明三元复合驱采油技术比聚驱提高采收率10%,比水驱提高采收率20%以上,是大庆持续发展的重要技术保障.而游梁式抽油机是三元复合驱采油技术中重要的设备.针对油田游梁式抽油机工作时存在的问题,展开对游梁式抽油机节能的磁力耦合器研究.首先利用磁场作用传递转矩,电动机与负载之间软连接,可实现抽油机的柔性启动;在整体运行过程中可根据负载特性自动调整滑差,以适应负载扭矩;该磁力耦合器可以缓冲上下冲程换向过程对电动机的冲击,提高电动机运行稳定性,延长电动机使用寿命;最终经
针对抽油机井参数调整效果预测方法不完善,提出了运用现代化的数字监测、智能分析等技术开展智能优化运行试验.通过智能精细调节冲次,实现单井最优冲次下,能耗最低、产量最大.某采油区块抽油机井液面两端分化严重,调参潜力巨大,通过自动优化运行调小参13口井节能率达22.47%,系统提高了7.68%;调大参3口井日产液量增加7.25 t,系统效率提高了15.1%.通过实践,泵的充满程度达到85%~90%区间,冲次最优、产量最大、能耗最低,同时提高了工作效率,是当前油气开发实现降本增效的重要手段.
为了解决当前国家面临的资源紧缺、环境污染的严峻形势,国家大力推进节能减排工作,要求重点用能单位完成能耗在线监测系统的建设.在此背景下,介绍了国内外石油石化企业能耗在线监测及能源管控现状,阐述了中国海油进行能源管控技术研究的必要性,并进一步结合海上油气田的用能现状、通信条件和能源管理的特点分析了能源管控的建设方向,对有效推动绿色低碳油气田能源管控建设具有指导和借鉴意义.最后,通过示范建设案例说明了海上油气田用能管理系统应用效果.
随着开发时间延长,机采井数逐年增加,同时设备老化严重,井深、油稠、产量低,高耗能产量比例大,机采系统能耗呈刚性增长,机采能耗占总能耗的47%以上既为能耗大户.牢固树立“节约能源就是增加收入”的思想,深入开展节能大调查,找准节能潜力.在机采节能管理上综合考虑生产、技术、管理等因素,统筹规划、全面布局,细化节能措施,深化能耗节点管理,依靠科技创新,加快节能技术改造步伐,积极探索节能新途径,建立了以“提、管、优、清、间、捞、高、换”为主要特征的“八字机采立体节能”基础管理措施,把控制机采能耗问题落到实处.
目前某弱碱三元试验队抽油井井口使用的光杆密封器存在光杆偏磨和腐蚀的问题,造成密封盘根偏磨严重,经常出现跑、冒、滴等泄漏现象.为此在现场应用双调偏光杆密封装置,配合新型复合光杆护套来解决这一问题.某弱碱三元试验队2口井的现场应用表明,该密封装置配合光杆护套能很好地解决光杆的偏磨和腐蚀问题,缩短了更换盘根周期,同时由于该装置可在线调偏,减少了油井停机时间,降低了工人劳动强度,减轻了油井污染.