A320飞机气源系统电磁恒温器典型故障分析与排故探讨

来源 :航空维修与工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:JK0803_shijiwu
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  摘要:电磁恒温器在气源系统中扮演重要角色,具有调节、稳定飞机引气压力的作用。从气源系统的组成出发,分析电磁恒温器在其中的作用;依据附件维修手册与实际经验,总结该部件出现的典型故障,梳理与分析故障原因,探讨对应的排故方法,使其更快速、有效地恢复到可用状态,旨在为电磁恒温器修理与排故提供一种高效的参考方法。
  关键词:电磁恒温器;气源系统;故障分析;排故方法
  Keywords:THS;pneumatic system;fault analysis;troubleshooting method
  1 部件简介
  电磁恒温器(THS,P/N:341F010000)是ATA-36章气源系统的一个重要组成部分,安装于预冷器(Precooler)下游,与压力调节活门(PRV)连接,形成闭环回路,感受PRV下游与预冷器下游的压力波动(△P),超过临界值时,放气管路放气可关闭压力调节活门,从而调节引气管路中的压力,其在引气系统中的位置如图1所示。
  发动机引气有三条管路:高压气源(HP)、中压气源(MP)与风扇气源(Fan Air)。其中,高压气源和中压气源属于大流量高温热空气,这两路气源中间安装有一个引气单向阀(IP Check Valve)和一个高压控制活门(HP VAVLE),保证热空气引气只有一路气源在工作状态。热空气管路在经过压力调节活门调节后,下游气源经过压活门(OPV)、预冷器、恒温控制器(THC)、电磁恒温器的共同作用,输出压力40psig、温度200℃的气源到21章空调系统、30章防冰排雨系统、38章水系统等。引气监控计算机(BMC)在系统中控制、监控各气动部件的联动作用,以保证引气系统压力、温度的稳定性和可靠性。
  电磁恒温器的功能结构如图2所示,主要部件有膜片组件、释压阀组件、电磁阀组件,其下端一个孔径2mm的节流孔连通预冷器下游气源,T05连接PRV的控制器部分,T06连接PRV下游。2mm孔、T05接头、T06接头三者之间具有气压联动作用,实现以下功能。
  1)电动控制放气开关功能
  电磁阀通电,电磁力使针阀向上运动,T05管路放气,控制压力调节活门关闭。


  2)防反流功能
  当膜片组件两侧的感受差值(△P,预冷器下游压力与PRV下游压力之差)减少到特定值时,预冷器下游的压力就会突然增加,膜片向右移动,气体作用于电磁阀腔室,气动驱动针阀向上运动,电磁阀打开,T05管路的气体就会通过电磁阀放气,从而使压力调节活门关闭。
  3)释压阀保护功能
  T06连接PRV下游,压力作用于膜片组件左侧腔室,释压阀感受该值,当压力值达到一定值时,释压阀打开,压力经由2mm节流孔释压,保护引气系统部件。
  2 拆下件典型故障分析
  2.1 使用时间分析
  该部件年送修量约为50件,本次分析样本数量为75件,按照送修时间进行统计与分析。故障拆机前使用时间分布如图3所示,历史使用时间最高的一件产品为30000h,最低使用时间为303h,平均使用时间为3672h(接近两年飞行小时),低于平均时间的部件约占24%,由此可知电磁恒温器使用可靠性较高。
  2.2 航线拆下件反映故障
  航线人员拆下该件反映的故障原因如图4所示,主要形式有根据工卡更换、发动机引气波动或不工作、PRV无法关闭、计算机显示故障信息、压力波动以及本体故障等。发动机引气波动或不工作、计算机显示故障信息、本体故障这三项故障原因的占比达到了86%。
  2.3 车间维修排故發现故障
  车间实际预检与维修过程中发现故障原因分布如图5所示,主要有6项:膜片损坏、安全阀弹簧损坏、调节螺钉处漏气、调整垫片数量异常、接头损坏、调节螺钉损坏。故障集中在膜片损坏、调节螺钉处漏气、调整垫片数量异常等三项,占比85%。膜片组件损伤形式如图6所示,在长期高温气压的气源作动下,膜片易出现疲劳裂纹、断裂等物理损伤。
  3 测试过程与对应排故方法
  参考部件修理手册CMM36-11-10 R3 CRM 36-11-10 R0,电磁恒温器放行测试过程主要包含以下步骤。
  1)功能渗漏测试与电磁阀功能测试




  这两项测试的目的是检查针阀的气密功能与电磁阀通断放气功能。气路连接如图7所示,T05输入气源压力42.06~44.96psig,△P(P1—P2)的值小于5kPa。若△P超标,第一步需检查活门的气密性,如调节螺钉处、壳体膜片周围、安装接头,可通过涂抹肥皂水进行确认。若非上述原因故障,第二步需重新调整电磁阀与壳体之间的调整垫片。若以上原因都排除后仍不合格,则检查电磁阀是否损坏。给电磁阀1与2脚分别供电17.0VDC/30.2VDC,通电后瞬间电磁阀放气(可听见明显的放气声),P2压力瞬间降低至小于1.45psig。若该项测试不合格,则检查电磁阀是否损坏或存在卡阻。
  2)防反流功能抑制测试
  气路连接如图8所示,关闭阀门B、C,打开活门A,T05供压9.43~9.57psig,缓慢给P2供压至8.70~10.15psig,P3压力应逐渐减小,在P2范围内,P3应小于1.45psig。若该步骤不合格,可能的故障原因有:膜片损坏、膜片两端弹簧疲劳损害、电磁阀卡阻(若第一步已排除电磁阀故障,则忽略此原因)。分解后应检查对应的部件是否完好。   3)过压功能测试与过压功能渗漏测试
  此两项测试是验证释压阀的功能是否完好(见图8),关闭阀门A,打开B、C,P1、P2供零压,T06供压逐步增加,当P4压力在130.54~159.54psig范围内时,△P(P4—P5)应小于4kPa,当P4压力在174~203psig范围内时,△P值应大于20kPa。此时释压阀应处于打开状态,阀门C出口可感觉到较强的气流(或有气流声)。若不合格,则可能故障有:膜片损坏、调节螺钉处漏气、释压阀弹簧疲劳、密封钢球损伤等,其中以安全阀弹簧疲劳的故障概率最大。
  4)防反流功能测试
  测试管路连接如图9所示,与前者不同,该测试过程在高温气源下进行,要求测试气源温度200±2℃,P1、P3分别在两个压力下进行测试,42.06~44.96/10.87~12.3psig。


  阀门A、B处于关闭状态,缓慢打开A,要求P2压力突然下降小于1.45psig,△P值在0~10mbar之间。该项测试不合格时,电磁阀放气孔无放气声(合格时能够听见明显的放气声)。排故首先应调整调节螺钉位置,以改变膜片左右腔室的相对位置,其次检查电磁恒温器壳体是否漏气。在实际维修过程中,更换膜片后,均需重新调整调节螺钉的位置。
  4 結束语
  通过分析电磁恒温器在飞机引气系统中扮演的角色,综合历史故障分析了该部件的故障产生的原因,并根据测试要求总结了对应的排故方案,为该部件的排故修理工作提供了一种快速、有效的方法,进而提高飞机引气系统的可靠性,减少人员工作量,保证飞机运行的经济性。


  参考文献
  [1] CMM3 6-11-10 R3 Thermostat-Solenoid [Z]. Liebherr-Aerospace TOULOUSE SAS,2018-04-11.
  [2] CRM 36-11-10 R0 Thermostat-Solenoid [Z]. Liebherr-Aerospace TOULOUSE SAS,2018-04-11.
  [3] CMM 36-11-36R7 Bleed Monitoring Computer(BMC)[Z]. ZODIAC AEROSPACE SERVICES EUROPE,2018-01-31.
  [4] CMM 36-11-83R2 Bleed Monitoring Computer(BMC) [Z]. ZODIAC AEROSPACE SERVICES EUROPE,2018-08-28.
  作者简介
  王冲,助理工程师,民用航空器维修理论与技术专业。
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