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齐鲁200kt/a苯乙烯装置改造完成后,乙苯/苯乙烯分离塔(T-401)操作指标一直达不到设计要求,塔顶苯乙烯含量高达8%左右,远高于设计值1%的要求,而塔釜乙苯含量在0.25%左右,也高于0.08%的设计值,而且进料负荷也没有达到设计的生产能力,进料负荷越高,分离效果越差。
通过制定工艺操作方案,探索和考察了各种不同工艺条件对操作状况的影响,并通过冷模试验,模拟软件的模拟计算,通过操作数据的对比和分析,找出了该塔存在的问题,分析了问题产生的原因。在此基础上,提出了乙苯/苯乙烯分离塔的改造方案。
对T-401塔成功的进行了技术改造,更换了乙苯/苯乙烯分离塔精馏段部分填料和部分塔内件,解决了困扰该塔正常运行的主要矛盾,使得改造后的T-401运行效果明显好转。塔顶苯乙烯质量分数由原来的8%降至3%。
在进一步模拟分析研究的基础上,对该塔进行了一系列的优化操作,通过调整精馏塔的操作压力与回流比等工艺参数,使得该塔的分离效果达最终达到甚至超过设计指标,装置的生产能力得到大幅度的提高。塔顶苯乙烯含量小于1%,塔釜乙苯含量小于0.08wt%,苯乙烯产品纯度达到99.9wt%以上,取得了较好的经济效益。